目前我國超臨界、超超臨界機(jī)組已逐漸成為主力機(jī)組,超(超)臨界機(jī)組鍋爐及輔機(jī)運(yùn)行中也存在一些典型的問題。本文通過對國電集團(tuán)內(nèi)50多臺350MW、600MW、1000MW等級機(jī)組的鍋爐調(diào)查分析,統(tǒng)計(jì)出超(超)臨界機(jī)組鍋爐及輔機(jī)的八個(gè)較為突出的典型問題,并對調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的值得推廣的處理問題方法進(jìn)行簡要介紹。
0 引言
隨著我國火力發(fā)電技術(shù)的不斷發(fā)展,超、超超臨界機(jī)組的裝機(jī)容量也不斷增加,對超、超超臨界機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況的調(diào)查研究也顯得尤為重要。通過對國電集團(tuán)內(nèi)50多臺350MW、600MW及1000MW超臨界、超超臨界機(jī)組的節(jié)能評價(jià)及調(diào)查研究,總結(jié)出目前超、超超臨界機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中存在的典型問題以及相關(guān)的處理措施,為同類型機(jī)組運(yùn)行及改造提供參考,也為新機(jī)組設(shè)計(jì)及選型提供依據(jù)。
1 褐煤、劣質(zhì)煤等煤種摻燒問題
1.1 摻燒帶來的安全問題
摻燒給鍋爐及輔機(jī)磨損造成的不利影響,過高的灰分增加了煙氣中的飛灰濃度,過高的水分增加煙氣量和煙氣流速,因而鍋爐及輔機(jī)磨損加劇。
摻燒給鍋爐穩(wěn)然帶來巨大壓力,部分低熱值劣質(zhì)煤著火比較困難,燃燒不穩(wěn)定,易滅火;部分劣質(zhì)煤煤質(zhì)變黏,經(jīng)常出現(xiàn)原煤倉堵塞、給煤機(jī)不下煤的情況,給制粉系統(tǒng)的安全運(yùn)行帶來極大的隱患。
摻燒帶來鍋爐腐蝕問題,煤質(zhì)含硫比較大時(shí),容易引起水冷壁高溫腐蝕,以及鍋爐尾部煙道、省煤器、空氣預(yù)熱器等處的低溫腐蝕,造成鍋爐爆管,影響鍋爐安全運(yùn)行。
易引起鍋爐除灰除渣系統(tǒng)事故,燃煤發(fā)熱量降低,會導(dǎo)致鍋爐排灰量增大,撈渣機(jī)內(nèi)渣量增大。
1.2 摻燒帶來的經(jīng)濟(jì)性問題
摻燒褐煤導(dǎo)致總煤量增大,總煙氣流量大幅增加,一次風(fēng)率升高明顯,燃燒推遲致使減溫水量增大,排煙溫度上升約5℃,鍋爐效率下降。雖然通過燃燒器改造、空預(yù)器換熱元件改造等方式可以減少再熱器減溫水的用量、加強(qiáng)對排煙溫度的控制,但褐煤入爐后的熱慣性較大,會引起汽溫大幅度波動(dòng)。且隨著褐煤摻燒比例的加大,這種慣性也隨之加大,鍋爐效率將有所下降。
摻燒劣質(zhì)煤后,燃燒工況惡化,排煙溫度升高,排煙熱損失增加;燃盡性能差,飛灰、爐渣可燃物升高;石子煤內(nèi)夾粉現(xiàn)象嚴(yán)重,石子煤量大幅增加;磨煤機(jī)、一次風(fēng)機(jī)等輔機(jī)耗電率上升;再熱器減溫水量大,使機(jī)組的循環(huán)效率降低;煤質(zhì)變差鍋爐燃油量增加;影響機(jī)組協(xié)調(diào)自動(dòng)反應(yīng),不利于“AGC”及“兩個(gè)細(xì)則”考核;受熱面磨損、制粉系統(tǒng)磨損,檢修成本大幅提高。
根據(jù)摻燒比例、褐煤水分及具體爐型不同,影響發(fā)電煤耗上升普遍在1%~2%之間,例如國電某600MW公司通過試驗(yàn),在600MW摻燒兩倉褐煤時(shí),鍋爐效率降低了0.79個(gè)百分點(diǎn),影響供電煤耗2.45g/kWh;廠用電率同比升高了0.37個(gè)百分點(diǎn),影響供電煤耗1.15g/kWh。共計(jì)影響供電煤耗1.16個(gè)百分點(diǎn),即影響供電煤耗3.6g/kWh。
水分對煤耗實(shí)際還存在隱性影響。國家現(xiàn)行計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)采用低位熱值,原煤水分對鍋爐效率的影響未得到體現(xiàn),也沒有引起發(fā)電企業(yè)的充分關(guān)注。雖然計(jì)算發(fā)電煤耗不受原煤水分影響,但煙氣中的水分將汽化潛熱(2512kJ/kg)帶走,這部分熱量也是原煤提供的有效能。一般認(rèn)為水分每升高1%,實(shí)際發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗約升高0.13%,約為0.4g/kWh。
1.3 合理配煤摻燒應(yīng)對措施
(1)根據(jù)燃用煤質(zhì)灰熔點(diǎn)的高低,通過試驗(yàn)確定適當(dāng)?shù)膿綗壤约皳綗绞?如分磨摻燒、煤場摻配爐內(nèi)混燒);將低熔點(diǎn)煤質(zhì)布置在燃燒系統(tǒng)下部,可有效減輕結(jié)焦情況的發(fā)生;
(2)通過試驗(yàn),依據(jù)燃用煤質(zhì)揮發(fā)份、灰熔點(diǎn)的高低,設(shè)置合理的一次風(fēng)風(fēng)速。
(3)通過試驗(yàn),依據(jù)受熱面參數(shù)的變化,合理的調(diào)整二次風(fēng)配風(fēng)方式,保持燃燒器區(qū)域適當(dāng)?shù)倪\(yùn)行氧量和二次風(fēng)“剛性”。
(4)通過試驗(yàn),制定煤粉細(xì)度隨靜葉擋板開度和動(dòng)態(tài)分離器轉(zhuǎn)速的變化曲線,依據(jù)煤質(zhì)揮發(fā)份、灰熔點(diǎn)的高低,合理的選取煤粉細(xì)度。
(5)燃用低熔點(diǎn)煤質(zhì)時(shí),磨煤機(jī)組合盡量采用下層燃燒器,并根據(jù)煤質(zhì)的摻燒比較,采取燃燒器斷層或降低部分燃燒器出力,以降低燃燒器區(qū)域的熱負(fù)荷;合理的控制燃燒器擺角角度,防止火焰中心偏高或偏低;
(6)核算“未燃帶”的面積,并根據(jù)實(shí)際燃用情況,優(yōu)化“未燃帶”的鋪設(shè);
(7)通過試驗(yàn),依據(jù)燃用煤質(zhì)揮發(fā)份、灰熔點(diǎn)的高低,煤粉細(xì)度的控制,合理的選取旋流燃燒器的旋流強(qiáng)度;
(8)優(yōu)化吹灰方式,盡量做到“按需吹灰”。
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