隨著神華國(guó)華壽光電廠2臺(tái)100萬(wàn)千瓦一期項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組順利通過(guò)168小時(shí)試運(yùn),中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西北院”)實(shí)現(xiàn)了“全面打造行業(yè)領(lǐng)先、世界一流的數(shù)字信息化電站”的初衷。
該項(xiàng)目是響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策的“上大壓小”項(xiàng)目,是國(guó)家鼓勵(lì)的煤、電、運(yùn)一體化工程,西北院精心設(shè)計(jì)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),創(chuàng)造了世界和國(guó)內(nèi)火電機(jī)組的諸多紀(jì)錄。
環(huán)保為先國(guó)內(nèi)首現(xiàn)百萬(wàn)燃煤機(jī)組“近零排放”
大氣污染物近零排放指的是火電廠采用國(guó)內(nèi)外火電機(jī)組有效的減排技術(shù),最大程度地控制大氣污染物的排放,達(dá)到比現(xiàn)有火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)特別排放限值更低的排放水平。在該項(xiàng)工程設(shè)計(jì)之前,國(guó)內(nèi)尚無(wú)百萬(wàn)燃煤機(jī)組“近零排放”的先例。
為了實(shí)現(xiàn)“近零排放”,西北院在設(shè)計(jì)中采用了三室五電場(chǎng)高效除塵器配置高頻電源、靜電除塵器前端增設(shè)低溫省煤器、脫硫系統(tǒng)降低煙氣流速、濕法脫硫系統(tǒng)后增設(shè)濕式靜電除塵器等方式減少煙塵排放;采用了不設(shè)置煙氣旁路的石灰石──石膏濕法脫硫工藝,減少了二氧化硫的排放;采用了低氮燃燒技術(shù)和以尿素為脫硝還原劑的選擇性催化還原法脫硝工藝,減少了氮氧化物的排放。
通過(guò)采取上述措施,在試運(yùn)行期間,機(jī)組各項(xiàng)廢棄物排放濃度分別為:煙塵0.99毫克每標(biāo)立方、二氧化硫2.78毫克每標(biāo)立方、氮氧化物17.69毫克每標(biāo)立方,低于火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的特別排放限值,在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了既定的百萬(wàn)燃煤機(jī)組“近零排放”。
參數(shù)優(yōu)化國(guó)內(nèi)首提百萬(wàn)機(jī)組參數(shù)提升方案
在工程設(shè)計(jì)之初的2008年,面對(duì)國(guó)內(nèi)新建百萬(wàn)機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)汽參數(shù)普遍較低的情況,西北院率先從提高初參數(shù)、采用二次再熱等方面進(jìn)行深入研究和多方案比較,最終確定采用高效超超臨界一次再熱凝汽式汽輪機(jī),進(jìn)汽參數(shù)達(dá)到“28MPa-a/600攝氏度/620攝氏度”,創(chuàng)造了同期建設(shè)的一次再熱機(jī)組進(jìn)汽參數(shù)的紀(jì)錄。在提高汽輪機(jī)進(jìn)汽參數(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)人員在回?zé)嵯到y(tǒng)、給水溫度、加熱器端差、汽輪機(jī)冷端等方面進(jìn)行了多項(xiàng)優(yōu)化設(shè)計(jì),將汽輪機(jī)熱耗降低85千焦/千瓦時(shí),進(jìn)一步提高了機(jī)組效率。 此外,該院設(shè)計(jì)人員在鍋爐設(shè)備方面也采用了一系列優(yōu)化設(shè)計(jì)措施進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,如采用先進(jìn)的燃燒器技術(shù)確保燃盡率;采取較細(xì)的煤粉細(xì)度,減少未燃盡碳損失;采取四分倉(cāng)技術(shù)等措施降低空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)率;采取先進(jìn)的燃燒器設(shè)計(jì)和制造技術(shù),保證煤粉在較低過(guò)量空氣系數(shù)條件下充分燃盡等等。最終,鍋爐效率從94%提高到94.55%,NOx排放濃度保證值由300毫克/標(biāo)立方(O2=6%)降低為180毫克/標(biāo)立方(O2=6%),空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)率從投產(chǎn)第一年內(nèi)不高于6%和運(yùn)行1年后不高于8%分別降低到4%和5%。
攻堅(jiān)克難首用百萬(wàn)機(jī)組汽輪機(jī)大平臺(tái)整體式彈簧基座
汽輪發(fā)電機(jī)基座是電廠中最重要的結(jié)構(gòu)。通常情況下,一般采用基座與廠房完全獨(dú)立的島式布置方案。采用這種方案,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,但是主廠房整體剛度會(huì)有一定的削弱,而且必須等汽機(jī)基座施工結(jié)束后才能施工汽機(jī)大平臺(tái),另外狹小的空間還可能會(huì)對(duì)工藝管道的布置造成制約。
近年來(lái),獨(dú)立島式彈簧隔振基礎(chǔ)在一些大型機(jī)組中得到了應(yīng)用。采用獨(dú)立島式彈簧隔振基礎(chǔ),上部設(shè)備的振動(dòng)得以有效隔離,不至傳至下部的支承結(jié)構(gòu);發(fā)生地震時(shí),下部的地震作用也會(huì)被隔振器隔離,從而減小對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組的危害。
為了解決獨(dú)立島式基礎(chǔ)的缺點(diǎn),并充分發(fā)揮彈簧隔振基礎(chǔ)的優(yōu)點(diǎn),該院項(xiàng)目組與建設(shè)單位聯(lián)合成立了彈簧基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)小組,與中國(guó)建科院等單位聯(lián)合研發(fā),經(jīng)過(guò)數(shù)值模擬、物理模型試驗(yàn)和大量的計(jì)算分析,完成了《靜、動(dòng)力分析與地震分析研究報(bào)告》等六項(xiàng)專題研究,又根據(jù)國(guó)內(nèi)多位著名專家的評(píng)審意見,不斷完善研究成果,終于在國(guó)際上首次提出將基座立柱與廠房立柱聯(lián)接為整體結(jié)構(gòu)的彈簧隔振聯(lián)合布置方案,并順利應(yīng)用到工程實(shí)踐中。
通過(guò)采用新方案,原來(lái)基座周圍的大平臺(tái)柱大部分可以取消,基座底板的范圍隨之減小,工藝專業(yè)的管道布置也變得更加靈活。同時(shí),新方案提高了整個(gè)廠房結(jié)構(gòu)的抗震性能,改善了結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性,有利于機(jī)組的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,延長(zhǎng)大修周期,節(jié)省檢修費(fèi)用。據(jù)了解,采用新方案后,工程施工周期縮短2個(gè)月,減少投資約74萬(wàn)元。在168試運(yùn)期間,機(jī)組軸承座振動(dòng)最大值為71.5微米,為國(guó)內(nèi)同類機(jī)組的最好水平。
勇于開拓首用國(guó)產(chǎn)化高位海水冷卻塔
高位塔是一種節(jié)能、降噪的新型自然通風(fēng)冷卻塔,是目前超大型冷卻塔技術(shù)的發(fā)展方向之一。在該項(xiàng)目中,有三大難題嚴(yán)重制約著高位塔技術(shù)的應(yīng)用。首先是低溫。廠址所在區(qū)域冬季極端最低氣溫達(dá)零下22.3攝氏度。在如此寒冷地區(qū)建設(shè)100萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組的大型高位塔,世界上尚無(wú)先例。其次是大風(fēng)。廠址所在地全年實(shí)測(cè)最大風(fēng)速達(dá)24.7米每秒。大風(fēng)會(huì)造成塔內(nèi)氣流場(chǎng)紊亂,影響機(jī)組夏季出力和冬季運(yùn)行安全。第三是海水。該項(xiàng)目采用海水作為冷卻水,海水的腐蝕性及結(jié)垢問(wèn)題成為影響高位塔設(shè)計(jì)選材的制約要素。
面對(duì)上述困難,西北院在已有的核電大塔和高位塔研究成果的基礎(chǔ)上,與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)聯(lián)合攻關(guān),建成了高位收水裝置的物理模擬試驗(yàn)臺(tái),開展了高位集水裝置優(yōu)化布置、防濺(漏)水、懸吊型式等一系列試驗(yàn)研究,并申請(qǐng)了相關(guān)專利。在工程設(shè)計(jì)階段,設(shè)計(jì)人員結(jié)合研究成果,通過(guò)采用“擱置式”填料方案防止填料掛冰墜下砸破下部收水斜板,解決了低溫對(duì)工程的不利影響;通過(guò)在高位塔周邊設(shè)置采用鏈輪傳動(dòng)、可調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)軸的擋風(fēng)板,根據(jù)季節(jié)風(fēng)速和溫度適時(shí)調(diào)整擋 風(fēng)板的開合,對(duì)進(jìn)風(fēng)進(jìn)行整流,降低了夏季自然風(fēng)對(duì)冷卻的不利影響,實(shí)現(xiàn)了冬季低溫期理想的防凍效果;通過(guò)在核心部位和構(gòu)件應(yīng)用超級(jí)雙相不銹鋼等耐海水材質(zhì),成功解決了海水的腐蝕和結(jié)垢問(wèn)題。最終,國(guó)內(nèi)首座具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“擱置式”填料100萬(wàn)千瓦等級(jí)海水高位塔在各位設(shè)計(jì)人員不懈的努力下成為現(xiàn)實(shí)。
目前,該項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)化海水冷卻塔已建設(shè)安裝完畢,試運(yùn)行效果良好,主要設(shè)計(jì)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果。通過(guò)測(cè)算,通過(guò)采用高位塔方案,循環(huán)水泵揚(yáng)程較常規(guī)濕冷塔方案可節(jié)省約6米水頭,兩臺(tái)100萬(wàn)千瓦機(jī)組每年可節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用近700萬(wàn)元。
從2008年完成可行性研究,到2016年7月31日1號(hào)機(jī)組通過(guò)168小時(shí)試運(yùn)行,八年來(lái),西北院堅(jiān)持以中國(guó)能建“行業(yè)領(lǐng)先,世界一流”的戰(zhàn)略愿景為導(dǎo)向,精心設(shè)計(jì),創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),做好設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等各環(huán)節(jié)工作,堅(jiān)持做值得信賴的工程專家,貫徹了“和你一起成功”的西北院企業(yè)口號(hào),圓滿地履行了合同約定的各項(xiàng)目標(biāo),終于打造出國(guó)華壽光電廠這一新的百萬(wàn)機(jī)組標(biāo)桿工程,為后來(lái)者樹立了榜樣。
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