由于國家對環(huán)保要求的提高,各電廠在近幾年均對燃煤機組進行了脫銷改造。國信揚州630MW #1機組在2012年4月大修期間增加了脫硝系統(tǒng),增加脫硝系統(tǒng)無疑改變了空預(yù)器的運行工況,易造成空預(yù)器的堵灰、腐蝕,甚至影響到整個鍋爐的安全經(jīng)濟運行。國信揚州630MW #1機組進行脫硝改造后,機組運行半年來,空預(yù)器差壓逐漸增大發(fā)生了堵灰現(xiàn)象,針對空預(yù)熱器在運行中存在的問題,本文就其中原因作出簡要的分析,提出幾點預(yù)防建議措施以供參考。
1 鍋爐設(shè)備概況及空預(yù)器改造情況
1.1 鍋爐設(shè)備概況
江蘇國信揚州發(fā)電有限責(zé)任公司一期2×630MW鍋爐為美國BABCOCK&WILCOX公司生產(chǎn)的亞臨界,一次再熱,自然循環(huán),平衡通風(fēng),單汽包,半露天,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣煤粉爐。鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),前后墻對沖燃燒方式,EI-XCL型低NOX煤粉燃燒器,配置六臺MPS-89G型磨煤機??疹A(yù)器采用二臺美國ABB三分倉轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)再生式空預(yù)器。
1.2 空預(yù)器改造情況
空預(yù)器主要改造內(nèi)容如下:(1)空預(yù)器1A、1B傳熱元件全部更換。冷端傳熱元件改造更換為搪瓷材料元件,提高抗低溫腐蝕性能,同時將原冷端元件抽取方式由側(cè)抽改為垂直抽取,增加轉(zhuǎn)子熱端環(huán)向隔板。(2)空預(yù)器1A、1B吹灰器改造。將原有空預(yù)器吹灰器拆除后,在冷端和熱端各布置一臺吹灰器,其中冷端吹灰器為蒸汽和高壓水雙管路吹灰器。(3)空預(yù)器1A、1B吹灰汽源管路改造。在#1爐爐頂熱再母管上開孔,接一路鍋爐吹灰汽源母管至空預(yù)器吹灰器。(4)在空預(yù)器1A二次風(fēng)進口擋板門東側(cè)安裝布置空預(yù)器高壓沖洗水泵,高壓沖洗水泵的進水管道接口從鍋爐房東側(cè)工業(yè)水母管接入,水泵出口管路通往空預(yù)器冷端吹灰器。(5)更換空預(yù)器1A、1B所有密封片,其中冷端和熱端徑向密封片更換為柔性接觸式密封,扇形板改造為固定式,原有LCS調(diào)節(jié)裝置退出運行。同時,對空預(yù)器殼體磨損漏風(fēng)的部位補焊修復(fù),降低漏風(fēng)率。
2 空預(yù)器堵灰情況及原因
2.1 空預(yù)器堵灰情況
2013年1月1日之前#1爐空預(yù)器差壓一直相對穩(wěn)定,滿負荷基本穩(wěn)定在0.8KPa左右。1月1日之后機組負荷和環(huán)境溫度都較低,空預(yù)器差壓上升至1.5KPa滿量程,通過在保證中層兩臺磨煤機運行的基礎(chǔ)上,優(yōu)先保留上層磨煤機運行、負荷穩(wěn)定在500MW相對高負荷運行以提高空預(yù)器冷端溫度、空預(yù)器吹灰投循環(huán)方式、燃用低水、低硫、高熱值煤、在確保煙囪入口NOx合格的前提下盡可能少噴氨等措施,空預(yù)器差壓基本穩(wěn)定在1.5KPa左右趨于穩(wěn)定,但未見好轉(zhuǎn)跡象。如表1所示。

2.2 空預(yù)器堵灰原因分析
2.2.1脫硝使煙氣中SO2 向SO3的轉(zhuǎn)化率增加
煙氣中SO2 向SO3的轉(zhuǎn)化率增加[1],煙氣酸露點溫度隨之升高,由此加劇空預(yù)器的酸腐蝕和堵灰。V2O5含量越高,脫硝效率越高,但 SO2 向 SO3 的轉(zhuǎn)換率也會越高,空預(yù)器的腐蝕和堵灰風(fēng)險就越大。
2.2.2 氨逃逸率超標(biāo)
SCR脫硝系統(tǒng)中的逃逸氨與煙氣中的SO3及水蒸汽生成硫酸氫氨(ABS):
NH3 + SO3 + H2O Þ NH4HSO4
在一定溫度范圍內(nèi)呈液態(tài)的硫酸氫氨(ABS)呈中度酸性且具有很大的粘性,易沉積在空預(yù)器的換熱元件表面上并吸捕煙氣中的飛灰物,加劇換熱元件的堵灰,而這一溫度段正好在空預(yù)器的中低溫段。研究發(fā)現(xiàn)逃逸氨為1-2uL/L時堵塞程度較輕,逃逸氨為3uL/L時堵塞程度嚴重。
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