摘要:受煤碳市場(chǎng)供需關(guān)系變化和節(jié)能降耗的需要,火電廠需要摻燒發(fā)熱量低、雜物多的劣質(zhì)煤和高水分、高粘性、低熱值的煤泥,對(duì)發(fā)電廠輸煤、制粉、鍋爐系統(tǒng)設(shè)備造成堵塞、磨損、沖擊,增加能源消耗。為提升輸煤系統(tǒng)摻燒量和降低能耗,對(duì)輸煤系統(tǒng)篩分、除雜設(shè)備進(jìn)行改造,保證輸煤和制粉系統(tǒng)安全、節(jié)能運(yùn)行,來提高全廠的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和降低運(yùn)營(yíng)成本。
一.概述
河南華潤(rùn)電力首陽山有限公司裝機(jī)容量為2*600MW,設(shè)計(jì)煤種為黃陵、銅川煤,校核煤種I為義馬煤,校核煤種II為地方煤。實(shí)際摻燒煤種包含:義馬低熱值煤、義馬煤泥、永華和鞏義貧瘦煤、焦煤、地方無煙煤等。
制粉系統(tǒng)為正壓直吹式,采用雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),磨制設(shè)計(jì)煤種時(shí),最佳鋼球裝載量下,煤粉細(xì)度200目通過75%,磨煤機(jī)分離器頂部裝有可調(diào)整角度的調(diào)節(jié)擋板,風(fēng)粉分配均勻、可調(diào),細(xì)度調(diào)節(jié)范圍70~95%(過200目)。
二.摻燒劣質(zhì)煤對(duì)系統(tǒng)造成的影響
1、 來煤背景:
火電廠燃煤受煤炭市場(chǎng)行情變化和節(jié)能降耗、降低成本因素的需要,會(huì)摻燒了無煙煤、煤泥等“劣質(zhì)煤”,這些煤源在生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中,會(huì)含有大量石塊、矸石、木塊、麻繩、鐵絲等纖維質(zhì)雜物。受來煤影響,不僅增加了輸煤系統(tǒng)篩分的工作量和難度,同時(shí)潛在影響鍋爐制粉系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
2、 進(jìn)廠煤特點(diǎn):
煤量多,年平均320萬噸。
煤種雜,進(jìn)場(chǎng)煤源和煤種多,少則二十種,多則達(dá)四五十種。
雜質(zhì)多,在生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中,無煙煤有的矸石、大塊、纖維質(zhì)雜物摻雜其中。
粒度大,火力發(fā)電廠來煤大部分為沒有篩分的原煤,粒度在1~300mm之間。
煤泥,煤泥是選煤廠的副產(chǎn)品,具有高水分、高粘性和低熱值特性。
3、 燃用劣質(zhì)煤后帶來的影響
火電輸煤系統(tǒng)要將原煤經(jīng)過篩分、破碎、除雜、除鐵后在顆粒度控制在30mm以下后送入原煤倉(cāng),已保證制粉系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。摻燒劣質(zhì)煤后帶來的問題:
1)對(duì)輸煤系統(tǒng)的影響。煤中的纖維質(zhì)雜物造成篩分除雜設(shè)備卡塞,效率降低;煤中大塊和矸石加快了設(shè)備磨損;摻燒煤泥,煤質(zhì)水分(mt)14~20,灰分(Aar)30~40,造成輸煤制粉系統(tǒng)堵塞,輸煤破碎率低,入爐煤采樣代表性偏差高于60kacl/kg。
2)對(duì)制粉系統(tǒng)的影響。分離器的調(diào)節(jié)擋板、回粉管堵塞,造成分離效果變差;爐渣含碳量增加,影響鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;頻繁清理分離器和停運(yùn)磨煤機(jī),增大了運(yùn)行、檢修人員的工作量,同時(shí)增加了發(fā)電成本。
3)爐渣中有明顯的大碳粒,含碳量高;鍋爐飛灰含碳量增加,降低了鍋爐的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
三.篩分除雜設(shè)備效率分析:
1、 除雜設(shè)備
原齒板式除雜物機(jī)利用偏心軸帶動(dòng)齒板交替按回轉(zhuǎn)曲線軌跡運(yùn)行,由于齒板工作面2米較長(zhǎng),雜物在分離速度較慢;齒板上下交叉間距變大,雜物容易隨煤流進(jìn)入下級(jí)皮帶,除雜效果較差。
2、 概率篩篩分效果差原因:
概率篩篩條水平自上而下呈25°布置組成篩面,激振裝置做定向直線振動(dòng)使篩面獲得高頻振動(dòng),物料受激振力而周期性向前跳動(dòng),小顆粒穿過篩孔,落到下一層篩面上。由于篩條長(zhǎng)2米,雜物在篩面上通行速度較慢,造成篩透率降低;篩面條形布置,纖維質(zhì)線性雜物易掛在篩條上,不能及時(shí)排除,造成篩面堵塞。
3、 效率統(tǒng)計(jì)

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