近日,黔西電廠通過加強對鍋爐脫硝催化劑的運行維護,有效確保了脫硝催化劑長周期安全運行,為鍋爐安全穩(wěn)定運行奠定了堅實基礎(chǔ)。
據(jù)悉,由于摻燒劣質(zhì)煤引起鍋爐脫硝催化劑受灰分增加影響,催化劑堵塞、磨損及進、出口差壓增加等損壞,黔西電廠充分結(jié)合脫硝系統(tǒng)運行時間較長、活性下降等情況,通過加強脫硝催化劑的運行維護,有效保證了脫硝系統(tǒng)的長周期安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行。深入開展經(jīng)濟指標(biāo)對標(biāo)分析與控制,采取日跟蹤、周分析、月總結(jié)的方式嚴格控制氨耗,在進行燃燒調(diào)整時,保證氧量的前提下,適當(dāng)開大三次風(fēng),減小二次風(fēng)來降低NOx的生成及開出燃燼風(fēng)控制,有效減少脫硝催化劑損壞及煙道尾部設(shè)備的污染;將原機械霧化式油槍改造為氣泡霧化式油槍后由于霧化效果好、燃燒充分,有效避免了機組啟、停過程中因燃油不完全導(dǎo)致的脫硝催化劑油污染;在低氮燃燒器改造的基礎(chǔ)上,利用燃燼風(fēng)作為后備調(diào)節(jié)手段,減小氨耗率,將NOx的生成控制在190mg/Nm?壓紅線運行;保證磨煤機的運行工況良好,最佳的煤粉細度、風(fēng)煤比、料位及各粉管出力,保證煤粉在爐膛提前燃燒,并且斷面熱負荷均勻,防止局部燃燒差形成過余的氧量引起局部氮氧化物生成偏高,導(dǎo)致噴氨量增加;定期校對二、三次風(fēng)門擋板,確保各風(fēng)門擋板的開度一致,防止局部過氧和缺氧燃燒,同時加強爐膛漏風(fēng)治理,特別是爐底環(huán)形水封大量的漏風(fēng),消除局部過氧燃燒引起的NOx偏高,導(dǎo)致噴氨量增加;加強脫硝吹灰的日常維護管理,及時調(diào)整脫硝吹灰壓力,認真執(zhí)行聲波吹灰器的定期聽音檢查和吹灰器槍管的測溫工作,發(fā)現(xiàn)吹灰器故障,及時進行處理,確保每個吹灰器都工作正常,保證催化劑死角處清潔;七是加強脫硝運行參數(shù)的監(jiān)視調(diào)整,發(fā)現(xiàn)異常及時進行處理,機組滑停中嚴格控制脫硝出口煙溫在320℃以上,煙溫達到規(guī)定值,立即打閘停機,有效防止機組停運過程中煙溫低繼續(xù)噴氨對催化劑的污染;加強省煤器輸灰管理,將省煤器輸灰缺陷作為一類缺陷進行處理,防止省煤器輸灰不暢導(dǎo)致大量的灰進入脫硝加劇催化劑磨損;將氨耗和NOx的排放值作為小指標(biāo)競賽的重要項目來抓,嚴格控制脫硝氨耗小時均值在9.0kg/萬千瓦時,NOx日均值小于190mg/Nm?壓紅線運行。
目前,該電廠通過加強脫硝催化劑的運行維護,鍋爐從未出現(xiàn)過因煙道阻力增加、引風(fēng)機出力不足,嚴重影響機組正常接帶負荷的能力現(xiàn)象,脫硝催化劑的積灰、損壞得到了有效控制,不僅保證了脫硝催化劑的長周期安全運行,也為企業(yè)環(huán)保指標(biāo)達標(biāo)排放和安全經(jīng)濟生產(chǎn)做出了突出貢獻。
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