1.提高鍋爐受熱面檢修工藝標準,制作、加工專用堵蓋對敞開管口進行可靠的封堵。除必要工作需要打開時進行工作后及時封堵,自斷管后至焊接點口前,保持可靠封堵;
2.加強鍋爐受熱面施工管理,提高監(jiān)護監(jiān)督標準,設(shè)專人專責(zé),施工期間對管道切割,坡口加工、管道清理、對口焊接等環(huán)節(jié)全程監(jiān)控;
3.每次點火啟動應(yīng)提前充分準備,點火后應(yīng)控制燃料量,使爐內(nèi)受熱均勻,利用煙溫烘干受熱面內(nèi)的積水,避免升溫升壓速度過快;
4.組點火、沖車、并網(wǎng)應(yīng)緩慢升溫升壓和接帶負荷速度,控制升壓速≤0.06Mpa/min,升溫速度≤1.5℃/min,升負荷速率≤6MW/min;鍋爐點火初期應(yīng)以最低的燃料量進行逐漸升溫,必要時先投油后投粉;機組負荷的接帶應(yīng)充分考慮鍋爐受熱面的應(yīng)力,低負荷向高負荷過度時間應(yīng)適當(dāng)延長;
5.對于機組大小修水壓試驗后,在啟動初期應(yīng)利用高低旁路進行吹掃,利用壓差帶出受熱面積水;
6.因一二次汽系統(tǒng)疏放水點較少,鍋爐水壓試驗后,應(yīng)從后屏空氣門處臨時引接壓縮空氣進行受熱面吹掃,通過機側(cè)和頂棚聯(lián)箱疏水排出U形管內(nèi)的積水;
7.鍋爐啟動初期應(yīng)嚴格控制減溫水的投入量,盡量不投或少投。蒸汽流量較小時,禁止投運減溫水。同時在整體運行調(diào)整中應(yīng)加強汽溫壁溫的控制,避免超限;
8.停爐后應(yīng)在0.8MPa進行熱爐帶壓放水,保證烘干受熱面,防止管內(nèi)積水,便于下次啟動;
9.化學(xué)應(yīng)執(zhí)行好汽水品質(zhì)監(jiān)督和停爐保養(yǎng)措施,停爐在7天以內(nèi)的均采取熱爐帶壓放水,停爐7天以上的采取加十八胺進行保養(yǎng),執(zhí)行過程中嚴格遵守規(guī)定;
10.機組啟動和正常運行調(diào)整,應(yīng)注意煤量、煙氣量、汽溫和壁溫等的相互關(guān)系,從最源頭—給煤量上進行控制,提前調(diào)整,控制升降負荷速率;
11.強化燃燒調(diào)整和汽溫調(diào)整,防止管壁超溫,運行調(diào)整是一個綜合性的調(diào)整過程,不僅要調(diào)整好減溫水量控制蒸汽溫度,同時要調(diào)整好燃燒穩(wěn)定、及時吹灰保持受熱面干凈、控制好煙氣流速和過量空氣系數(shù)、根據(jù)燃煤的特性合理選擇燃燒方式和調(diào)整燃燒角度等。
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